今年以來(lái),煉鐵廠始終以“一切圍著經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn),一切圍著經(jīng)濟(jì)效益干”為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,緊盯靶心目標(biāo),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),深入開(kāi)展“提煤降焦”項(xiàng)目攻關(guān),通過(guò)積極應(yīng)對(duì)爐料質(zhì)量變化、緊盯煤粉細(xì)度實(shí)施攻關(guān)、持續(xù)優(yōu)化高爐操作參數(shù)等舉措,燃料指標(biāo)穩(wěn)步提升,煤比同比提升22kg/t,焦比同比降低29kg/t,綜合燃料成本同比降低41元/噸,提質(zhì)增效效果顯著。
強(qiáng)化爐料預(yù)警管控,積極應(yīng)對(duì)質(zhì)量變化
眾所周知,焦炭質(zhì)量的波動(dòng),直接影響著爐況穩(wěn)定順行。今年公司進(jìn)購(gòu)焦炭種類達(dá)10種以上,面對(duì)焦炭種類繁多、質(zhì)量參差不齊的被動(dòng)局面,為了實(shí)現(xiàn)前饋控制,該廠積極構(gòu)建質(zhì)量預(yù)警反饋機(jī)制,要求原料管理人員深入料場(chǎng),及時(shí)查看反饋,并優(yōu)化上料方式,做到堆新吃舊、優(yōu)劣搭配,避免入爐焦炭質(zhì)量波動(dòng),同時(shí)要求相關(guān)職能科室定人定時(shí)對(duì)爐料檢測(cè)化驗(yàn)值進(jìn)行持續(xù)關(guān)注,一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,及時(shí)通過(guò)內(nèi)部工作微信群進(jìn)行預(yù)警告知,為高爐操作提供有力參考,也為降焦比奠定了堅(jiān)實(shí)的爐外基礎(chǔ)。
緊盯煤粉質(zhì)量保障,實(shí)施制粉細(xì)度攻關(guān)
噴吹煤粉細(xì)度占比高低,直接影響爐內(nèi)燃料速率,還決定著燃燒是否充分。為了及時(shí)做好質(zhì)量保障,煉鐵廠組織專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施攻關(guān),并形成分廠級(jí)的攻關(guān)方案。從原煤分類堆放、混勻配加方面細(xì)化管理,要求當(dāng)班工長(zhǎng)做好過(guò)程監(jiān)督,確保煤粉原始質(zhì)量不被破壞,并符合工藝配比要求,同時(shí)對(duì)工藝操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂完善,要求制粉系統(tǒng)風(fēng)量不得超過(guò)50000 m/h,逐步調(diào)整中速磨煤機(jī)靜態(tài)分離器的折向門(mén)到80%,并對(duì)廢氣氧含量和混合煤粉揮發(fā)分進(jìn)行嚴(yán)格控制,確保在工藝安全管控范圍之內(nèi)。通過(guò)落實(shí)以上攻關(guān)措施后,噴吹煤粉細(xì)度-200目粒度占比持續(xù)保持在90%以上,有效的改善了爐內(nèi)燃燒速率,也為煤比提升夯實(shí)了質(zhì)量基礎(chǔ)。
持續(xù)優(yōu)化操作參數(shù),確保爐況穩(wěn)定順行
在爐況穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,煉鐵廠持續(xù)優(yōu)化高爐操作參數(shù),并逐步增加富氧量,富氧率穩(wěn)步提高,為高煤比操作提供了有力支撐。在增加富氧的同時(shí),不斷根據(jù)爐況變化和冶煉情況及時(shí)調(diào)整布料矩陣和優(yōu)化操作參數(shù)配置,力爭(zhēng)高爐達(dá)到長(zhǎng)期穩(wěn)定順行的效果,同時(shí)嚴(yán)密關(guān)注焦炭布料角度變化,對(duì)每批料設(shè)立布料圈數(shù)報(bào)警值,并及時(shí)根據(jù)布料圈數(shù)合理調(diào)整焦炭負(fù)荷,改善料柱透氣性,采取適當(dāng)疏導(dǎo)邊緣和中心煤氣流分布的措施,確保高爐全風(fēng)大富氧操作條件下?tīng)t況穩(wěn)定順行,為提煤比、降焦比奠定了堅(jiān)實(shí)的爐內(nèi)基礎(chǔ)。(煉鐵廠 卜云飛)