縱觀市場(chǎng),圍繞生產(chǎn),只有降本增效才能持續(xù)發(fā)展,軋鋼廠棒線車間深入踐行“修舊利廢,降本增效”的理念,嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本,節(jié)支增效,通過提高認(rèn)識(shí)、小技小革、回收利用等措施,壓縮成本支出,減少能源浪費(fèi),助推公司高質(zhì)量發(fā)展。
立足本崗,開源節(jié)流促發(fā)展
軋鋼廠棒線車間冷剪剪前輥道,經(jīng)常性出現(xiàn)輥?zhàn)幽p,左右高低不一致,鋼材剪切輸送不均勻的情況,造成冷剪剪刃磨損,鋼材剪切質(zhì)量差,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。車間維修班組成員通過觀察發(fā)現(xiàn)此問題后,積極討論提出建議整合措施,對(duì)冷剪剪前輥道進(jìn)行改造,在冷剪剪前輥道輥身上焊接均勻分布的隔片,改造后鋼材剪切時(shí)分布均勻。平時(shí)停機(jī)檢查即便發(fā)現(xiàn)隔片有磨損,也能實(shí)現(xiàn)快速更換,保障了生產(chǎn)順行。
自加壓力,挖潛增效保安全
軋鋼廠棒線車間二號(hào)棒線軋線17架、18架軋機(jī)收放料需要手動(dòng)操作,因軋線高速區(qū)域經(jīng)常性出現(xiàn)飛鋼,人身安全得不到保證,軋機(jī)收放料只能停機(jī)進(jìn)行操作,造成軋線停機(jī)時(shí)間多,收放料不及時(shí),容易導(dǎo)致飛鋼,進(jìn)而影響生產(chǎn)。在發(fā)現(xiàn)此問題之后,車間經(jīng)研究對(duì)17架、18架軋機(jī)收放料裝置進(jìn)行改造,將收放料裝置改成電機(jī)帶動(dòng),改造后收放料操作快速準(zhǔn)確。平時(shí)收放料能夠實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作,人身安全得到了保障。
優(yōu)質(zhì)建設(shè),降低磨損止反彈
軋鋼廠棒線車間一號(hào)棒線二號(hào)飛剪轉(zhuǎn)轍器存在帶鋼頭的情況,軋線飛剪在剪切后鋼頭不能準(zhǔn)確掉入廢料兜,與下支鋼會(huì)發(fā)生碰撞,進(jìn)而導(dǎo)板轉(zhuǎn)轍器磨損,造成軋線堆鋼,停機(jī)時(shí)間多,危險(xiǎn)系數(shù)大,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。經(jīng)車間討論制定措施后對(duì)對(duì)二號(hào)飛剪轉(zhuǎn)轍器進(jìn)行改造,在原有轉(zhuǎn)轍器基礎(chǔ)上向前移動(dòng)轉(zhuǎn)轍器位置,增加飛剪剪切后鋼頭掉落的空間,減少鋼頭反彈,使鋼頭能準(zhǔn)確快速落入廢料兜。同時(shí)去除前擋板,平時(shí)點(diǎn)檢便于發(fā)現(xiàn)導(dǎo)板磨損情況,便于更換。
軋鋼廠棒線車間在降本增效的路上始終堅(jiān)持不怕困難,集思廣益,利用停機(jī)檢修時(shí)間對(duì)設(shè)備進(jìn)行改造升級(jí),降低崗位工人員勞動(dòng)強(qiáng)度,為公司降本增效貢獻(xiàn)源源不斷的維修力量。(軋鋼廠 周偉)