一直以來,漢鋼公司煉鐵廠不斷釋放生產能力、深挖高爐降本潛力,緊緊圍繞“降本增效”開展各項工作,全員樹立成本意識,在日常管理與能耗指標上下功夫、創(chuàng)新招、提舉措、算細賬,為公司低成本戰(zhàn)略發(fā)展貢獻煉鐵力量。
見縫插針、優(yōu)化管控
為了更好的優(yōu)化生產組織安排,提高生產效能,該廠緊密結合避峰就谷生產組織原則,在保證高爐供料需求和設備安全運行的前提下,建立了噴煤生產組織與成本關聯(lián)模型,此模型可根據(jù)高爐輸送煤量大小和磨機制粉能力,合理優(yōu)化磨機生產時間,在提高生產作業(yè)效率的同時,有效的降低了能源消耗。同時,該廠根據(jù)生產實際情況,科學合理控制皮帶機供料時間和除塵風機運行時間,以避峰就谷停用原則,為公司節(jié)約大量成本費用。
此外在節(jié)約能耗管控中該廠一方面要求全員聯(lián)動、共同參與,號召節(jié)約每一度電、每一滴水,養(yǎng)成隨手關燈、養(yǎng)成隨手關水龍頭的好習慣;另一方面狠抓日常能源管理,每日跟蹤能源消耗、月度開展數(shù)據(jù)分析及改進,按照“誰用能、誰買單、誰管理”的原則,納入績效管控,強化生產過程的節(jié)能控制。
全員發(fā)力、點滴節(jié)約
今年,該廠還以修舊利廢為切入點,在備件管控上按照例行節(jié)約、效益優(yōu)先的原則,堅持能用舊,不領新,能維修,不舍棄,從小處著手,充分挖掘利用廢舊備件的價值,從點滴做起,在修舊利廢工作中不斷探索。在班組日常備件使用管理中,煤槍不能使用了,就把上面的閥門拆下來,用在水、氣管道上;風口插板、鍥板出現(xiàn)端頭毛刺、變形等導致無法使用的,就拆下來利用班中空余時間找來角磨機一個個地將其打磨光滑;噴煤槍頭磨損后無法使用的就把長度適宜的槍頭挑選出來,經過打磨還原如初再重新上崗利用。
同時該廠定期組織各車間開展自查、互查對于現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象及時記錄在冊形成整改方案,杜絕現(xiàn)場人為因素、設備因素、環(huán)境因素等造成的浪費現(xiàn)象。
刀刃向內、苦練內功
面對當前低成本戰(zhàn)略目標,該廠兩座高爐刀刃向內、苦練內功,緊抓低硅冶煉中的細節(jié)工作,不斷優(yōu)化爐內操作參數(shù),強化爐外設備監(jiān)管,提高操作人員技術水平,牢固樹立極致意識,精心謀劃生產組織,充分挖掘釋放高爐潛能。目前兩座高爐從精料入手,從工序過程進行控制,以優(yōu)化爐前出鐵、活躍高爐爐缸、穩(wěn)定渣鐵物理熱等為調整手段,尋找最佳壓差、負荷、風量、富氧、噴煤等匹配關系,逐漸形成符合自身實際、規(guī)范的操作的高爐管理模式,促使高爐的穩(wěn)定率和操控能力大幅增強,主要技術經濟指標不斷向好。截止目前高爐兩座高爐平均入爐焦比同比下降17.40kg/t,煤比同步提升25.89kg/t,高爐經濟指標不斷向好,低成本冶煉水平不斷提升。(煉鐵廠 章森奎 杜海)