鋼鐵行業(yè)面臨洗禮,企業(yè)效益面臨考驗(yàn),面對(duì)新變局,燒結(jié)廠上下一心,再次書寫干毛巾再擰出“一滴水”的精神。在分廠黨委帶領(lǐng)下,降本增效再次譜寫新壯舉。
降能耗盯返礦再刷新紀(jì)錄
燒結(jié)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化操作,分廠內(nèi)部揭榜掛帥,激發(fā)員工闖關(guān)奪隘激情。以內(nèi)部返礦500噸/天為基準(zhǔn),通過研討、改正、擔(dān)當(dāng)三部曲,一個(gè)月實(shí)現(xiàn)內(nèi)返降至350噸/天新成績(jī),實(shí)現(xiàn)返礦率降本1.6元/噸。均勻布料、細(xì)化配料、調(diào)好水和碳、操作精細(xì),返礦率由22%降至20.5%以下,月降本60萬元。
廢水回收利用實(shí)驗(yàn)一舉成功
濕法除塵的污泥水一直困擾燒結(jié)水的循環(huán)使用,燒結(jié)廠大膽調(diào)試,制定了分步加污泥水的實(shí)施方法,以每周為一個(gè)周期,由每小時(shí)5噸、10噸、15噸、20噸,一步步將污泥水直接加入混料使用,停用了板框壓濾機(jī)等設(shè)備,既降低了電耗(每月降低9.9萬元),又減少崗位工6人(降低人工費(fèi)用2.4萬元)。
蒸汽回收量再突破
為增加華富蒸汽回收,燒結(jié)廠一方面組織對(duì)燒結(jié)風(fēng)箱、管道漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行封堵,減少熱能流失和蒸汽浪費(fèi);另一方面,采用“智能化+標(biāo)準(zhǔn)化”操作法,與環(huán)冷機(jī)高溫段的溫度實(shí)現(xiàn)聯(lián)鎖,將終點(diǎn)溫度控制至380~400℃,使蒸汽回收由1200噸/天提升到1400噸/天,日創(chuàng)效8000元,月創(chuàng)效20.4萬元。
修舊利廢查找提改獻(xiàn)效果明顯
廠黨委帶領(lǐng)各車間設(shè)備主管及維修人員積極開展修舊利廢,全流程全方位降成本,創(chuàng)效益。通過引導(dǎo)員工用自己的聰明才智,使廢舊物品發(fā)揮更大、更實(shí)用的價(jià)值,最大限度地控制了生產(chǎn)成本,逐漸培養(yǎng)員工“能修則修、能用則用”的良好習(xí)慣,杜絕“不行就換”“以換代修”行為,狠抓修舊利廢管理,取得明顯效果。截至5月份,修舊利廢公司審批通過30項(xiàng),創(chuàng)效15.73萬元。
一系列降本舉措的實(shí)施,促使燒結(jié)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到提升。在后續(xù)生產(chǎn)工作中,燒結(jié)將繼續(xù)加大生產(chǎn)過程細(xì)節(jié)管控,常態(tài)化將降本增效工作持續(xù)到底。(燒結(jié)廠 朱麗君)