“張力關(guān)系、各關(guān)鍵點(diǎn)溫度均正常,紅鋼現(xiàn)在上冷床,速度11m/s......”9月29日上午10時(shí)許,隨著一根根火龍?jiān)谲堜搹S1#棒線冷床上平鋪展開(kāi),標(biāo)著該產(chǎn)線12規(guī)格五切分螺紋鋼試軋取得成功。
為確保此次12螺五切分在1#棒線試軋順利,軋鋼廠多次組織專(zhuān)題會(huì)進(jìn)行討論,在科學(xué)論證下,棒線車(chē)間先后對(duì)精軋活套、導(dǎo)槽、冷床滑塊等設(shè)備進(jìn)行了升級(jí)改造,并對(duì)粗中軋料型、軋制表、冷床參數(shù)、倍尺剪超前系數(shù)、裙板液壓缸壓力等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,確保各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作落實(shí)到位。同時(shí),試軋前一天,車(chē)間對(duì)當(dāng)班人員進(jìn)行了嚴(yán)格的分工,而試軋過(guò)程中,各崗位積極協(xié)同聯(lián)動(dòng)、各工序緊密銜接,最終實(shí)現(xiàn)該規(guī)格產(chǎn)品幾何尺寸、力學(xué)性能、打包質(zhì)量全部合格。
一樣的產(chǎn)品,只是將軋制工藝從該廠2#棒線“復(fù)制”到1#棒線,那為何本次試軋軋鋼廠如此重視?
原來(lái),隨著漢鋼公司轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐的加快,后續(xù)生產(chǎn)組織重心將進(jìn)一步向轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目上傾斜。因此,為積極踐行公司柔性生產(chǎn)思路,更快更好搶占市場(chǎng)先機(jī),在下階段面對(duì)產(chǎn)線壓縮、鋼坯供應(yīng)不足的情況下,軋鋼廠提前布局、及時(shí)主動(dòng)求變,通過(guò)自主開(kāi)展設(shè)備改造、工藝優(yōu)化等工作,不等不靠想辦法轉(zhuǎn)變生產(chǎn)組織模式,為公司轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效探索新路徑。
同樣,本次試軋意義重大,為軋鋼廠后續(xù)柔性生產(chǎn)模式提供了指導(dǎo),軋鋼廠也將在聚焦降低合金成本等工作上再發(fā)力,靈活運(yùn)用相同工藝不同產(chǎn)線的軋制方式,推動(dòng)漢鋼公司降本增效工作取得更大的突破。(軋鋼廠 黃超)