如今,“減負”已是我們耳熟能詳?shù)囊粋代名詞。今年以來,燒結(jié)廠緊緊圍繞“質(zhì)量和效益”這一主線,在指標管控、精細化管理和降本增效上下硬功夫,成功實現(xiàn)成本“減負”,效益“增重”,為公司降本增效工作積蓄了新動能。
一減,舞出精細管理“連環(huán)拳”
該廠聚焦精細化管理,層層抓落實、深入抓執(zhí)行,各專業(yè)管理科室以現(xiàn)有標準化管理為基礎,對包聯(lián)車間的安全、生產(chǎn)、設備、技術(shù)及操作等管理制度進行梳理評價,對執(zhí)行情況進行檢查,深入推進標準化作業(yè)管理。安全科以深入推進“6S”定置為抓手,按照管理精細化要求,建立完善的、操作性強的管理模式,使員工的現(xiàn)場改善力和“6S”執(zhí)行力得到提升。同時,堅持做好“人走四關”,每天安排專人對各作業(yè)、辦公區(qū)域長明燈、長流水采取“不打招呼、直擊現(xiàn)場”檢查,杜絕能源浪費。以創(chuàng)建“標準化星級班組”為抓手,鼓勵職工崗位創(chuàng)新,利用勞動競賽、網(wǎng)上練兵、查找提改獻、修舊利廢等活動,增強全員工作積極性和主動性,確保二星級班組達標率為 100%,二星級≥80%,三星級≥40%。
一負,撬動節(jié)支降耗“新支點”
近年來,該廠引進眾多高效除塵設備,根據(jù)不同場所和需求,先后加裝了混料濕法除塵4臺,機頭電除塵2臺,燒結(jié)機機尾除塵2臺。但因設備長年累月的“白+黑”連軸轉(zhuǎn),老化磨損嚴重,濕法除塵的除塵效果也達不到理想狀態(tài),這也成了大家的一塊“心病”。
在全廠人的齊心推動下,通過廣泛開展民意調(diào)查、意見征集,經(jīng)過充分的調(diào)研和實地考察,決定通過調(diào)節(jié)風門,將電機頻率從原有的 40 HZ降為33HZ,皮帶浮灰明顯減少;再對水系統(tǒng)進行全面改造和優(yōu)化,既解決了管道易結(jié)垢的問題,又實現(xiàn)了除塵器的最優(yōu)利用,同時降低電耗,年可節(jié)約電費約7萬元;此外,在不斷的改造摸索中,總結(jié)出以水治水的關鍵技術(shù),通過修復水泵軸、更換泵液輪,實現(xiàn)反沖式除垢,大大減少了設備磨損,年可節(jié)約備品備件費用約4萬元。 (燒結(jié)廠 張敏)