吳江,男,本科學(xué)歷,現(xiàn)任陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鐵廠1#高爐值班工長。2013年7月參加工作以來,從一名普通爐前工逐步成長為一名理論水平高、專業(yè)素質(zhì)強(qiáng)、創(chuàng)新意識(shí)優(yōu)的高爐工長。
虛心求教,立足崗位成長
雖然學(xué)習(xí)冶金專業(yè)自己早已對(duì)冶金方面的知識(shí)熟知于心,但吳江還是選擇從爐前工開始,腳踏實(shí)地、一步一個(gè)腳印開始學(xué)習(xí),在工作中不懂就問、不會(huì)就學(xué),用理論知識(shí)和學(xué)習(xí)技能相結(jié)合起來武裝自己,在學(xué)習(xí)中求進(jìn)步、在對(duì)比中找差距,以積極的學(xué)習(xí)態(tài)度自我加壓,工藝技術(shù)日益嫻熟精進(jìn),在第七屆“陜鋼杯”職業(yè)技能競賽高爐煉鐵工比賽中被授予“陜西省機(jī)冶建材系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)兵”的榮譽(yù)稱號(hào)。
堅(jiān)守初心,服務(wù)高爐穩(wěn)生產(chǎn)
在2019年3月30日高爐大修工作結(jié)束,吳江作提出在開爐初期操作上主要方向是發(fā)展中心加邊緣兩股氣流,發(fā)展中心保障爐況順行,適當(dāng)放邊緣,形成合理了煤氣流分布,使高爐各項(xiàng)參數(shù)逐漸恢復(fù)、提升,助力檢修之后高爐快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。隨著高爐頂壓的提高,工作空間壓力提高,煤氣體積縮小降低流速,為提高煤氣利用率,促進(jìn)高爐順行,配合大富氧,富氧率4.7%,大噴煤操作,煤量已達(dá)到噴煤磨機(jī)的上限,平均小時(shí)煤量26.5-27噸,煤比在145-155kg/t,日產(chǎn)量穩(wěn)定在4200t以上。
在管理中他提出加強(qiáng)爐內(nèi)爐外相互配合,出凈渣鐵強(qiáng)化爐外管理的工段制度,鐵口泥包采用整體澆筑以后,保證深度能夠達(dá)到2800mm以上,控制合理的打泥量,出鐵組織迅速鐵次間隔<10分鐘,同時(shí)要求爐前加強(qiáng)設(shè)備點(diǎn)檢及標(biāo)準(zhǔn)化操作,確保每爐出凈渣鐵,工段內(nèi)一系列措施的執(zhí)行使得吳江所在的工段在2019年5、6、7月三個(gè)月1#高爐產(chǎn)量破紀(jì)錄中連續(xù)排名第一,其個(gè)人被評(píng)為陜鋼集團(tuán)先進(jìn)工作者。
降本增效,奮斗正當(dāng)時(shí)
控制合適的鐵口深度是能否安全穩(wěn)定出凈渣鐵的關(guān)鍵,一直以來鐵口深度以目測為主,各個(gè)操作人員參考標(biāo)準(zhǔn)不一,導(dǎo)致實(shí)際深度與目測深度誤差較大,不能及時(shí)準(zhǔn)確的指導(dǎo)爐前操作,導(dǎo)致鐵口深度波動(dòng)大,不能及時(shí)出凈渣鐵,成為制約高爐生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。吳江通過在生產(chǎn)中細(xì)心觀察、科學(xué)分析對(duì)比,提出對(duì)開口機(jī)大梁進(jìn)行改造,并在局部增加刻度標(biāo)識(shí),實(shí)現(xiàn)了鐵口深度實(shí)時(shí)精準(zhǔn)測量的目的。以常用4000mm鉆桿長度頂住鐵口泥套作為基準(zhǔn),在開口機(jī)行走小車上安裝零位指針標(biāo)識(shí),在開口機(jī)大梁局部增加刻度標(biāo)識(shí),深度控制在常用2.2m至3.0m之間;通過以上改造,實(shí)現(xiàn)在開鐵口過程中根據(jù)開口機(jī)小車行走位置,實(shí)時(shí)精確測量鐵口深度,為鐵口維護(hù)及爐前操作奠定了基礎(chǔ)且效果顯著,避免因開口深度造成打泥不穩(wěn)定影響生產(chǎn),可創(chuàng)效50萬余元。(煉鐵廠 章森奎)